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影响注水井电磁流量计质量的因素分析

来源:    发布日期:2019-08-19 16:52:30    作者:

摘 要:随着国家经济的不断发展,我国的石油开采的也越来越多,石油开采业的发展也越来越厉害,其中注水井是开采石油常用的仪器之一,电磁流量计质量是影响开采石油速度和石油质量的关键因素之一,也会对石油开采企业的经济造成极大的影响。所以,研究注水井电磁流量计质量的问题是十分具有现实意义的。鉴于此,笔者根据多年工作经验和自身大量查阅和学习的国内外资料,探讨影响注水井电磁流量计质量的因素,希望给有关工作者提供可供参考的资料。

    随着油田综合含水量的增加,油田开发已进入含水量极 高的阶段。提高测试效率具有重要意义。关键是要加强管理。 结合实际测试工作,通过研究和论证,确定了新管理理念。 也就是说,在改善水质的基础上,加强水质管理;提高电磁流量计 质量,提高电磁流量计效果的前提;加强检测质量跟踪管理,注重 提高检测效率;加强对测试数据的检查和验证,以便解释数 据清关是提高测试过程优化的关键。从水质,清洗管理,现 场跟踪到数据控制,以及新测试技术的紧密应用,大大提高 了测试效率,使测试率数据非常可靠。

1 将管理制度细化 
    第一,严格执行反洗操作,提高检测强度,保证反洗质 量。每个注水站应严格按照规定的过滤器反冲洗时间表进行 反冲洗,并根据检查表随时检查每个注水站的反冲洗情况。 第二,要加强石油生产和污水排放管理,做好质量跟踪和环 保标准。第三,科学地添加药物以确保水质。加强注水工人 的技术培训和岗位责任教育。加强水质监督,月度水质检查, 及时反馈水质变化,水质分析。 
2 电磁流量计质量的把控 
    (1)矿井必须始终坚持电磁流量计管理系统,确保大部分井 每半年清洗一次,并实施冲洗报告系统,即定期清洗,计划 在 25 口井前一个月完成下个月向管理团队报告工作情况。 生产团队应该很好地清洗他们的工具,质量管理团队应该对 他们进行监控。(2)为了解决连续清洗槽车不能很好地清 洗并保证清洗槽车质量的问题,因为它是在清洗槽车两次交 替负荷的过程中,所以很难安装需要停止清洗的油箱,接收 另一辆油罐车,不能保证连续清洗,因此清洗质量达不到标 准,一些井在 10 天内清洗三次。它们都影响注水,经常洗 井不利于套管保护。为了解决这个问题,我们可以改装油罐 车并分别用三通阀连接两辆油罐车和井口。罐车的特殊焊接 接头分别与软管连接。这可以确保在电磁流量计过程中连续电磁流量计和 增加位移,并确保电磁流量计的时间和质量。

3 注意验收电磁流量计
    (1)测试数据应首先由测试团队的参考人员检查和接受,然后由测试团队的技术人员进行检查,然后报告给过程团队的测试站。必须推送和重新测试不合格的数据。不合格的数据不得超出团队或我的数据,以确保测试数据的准确 性。我可以利用我的课程来展示促销中的第一个示范。例如, 演示类使用“多井同步测试”方法进行测试。在此期间,除 了八个公众假期外,该小组还与配置控制井和渔嘴一起工作 了两个工作日,并参加了两个工作日的技术学习。在此期间, 测试了 8 个分层注入井,测试了 23 层,测试了 37 个流动曲 线,调整了 4 个喷嘴,测试了 21 个喷嘴,测试了 2 个下部 注入层(喷嘴最大化),合格率为 91.3%。

    (2)根据示范班的试验结果,用多井同步试验方法测 试井只需 2.25 个工作日。在此期间,没有多井同步试验方 法的其他 10 个高压装置的平均试验期为 3 天。从 4 月到 7 月,示范班平均每月测量 8 口井,4 个月测量 32 口井。平 均每个月测量 6 口井,而不是示范类,并且在 4 个月内测试 了 24 口井。可以看出,采用多井同步测试方法的演示类测 试效率比使用传统测试方法的非演示类高 1/4。同时,多井 同步试验可以减少注水井的开闭,不仅提高了试验的成功 率,而且保证了试验的质量。

4 应用高科技手段 
    近年来,许多企业都在使用非集中式电磁流量计。 根 据我所咨询的数据,使用非集电极电磁流量计测量井需要很 短的时间。 它可用于测井中的连续减压测试,而集热器电 子流量计只能测量测井中的一个压力点。 平均而言,该团 队每月使用非集中式电磁流量计测试 7 口井,每月使用集中 式电子流量计测试 6 口井,每月使用非集中式电磁流量计测 试 1 口井,从而将测试效率提高 17%。 
    (1)磁力双作用挖泥船的应用效果,开始使用磁力双 动式挖泥船。共使用了 92 口井,成功率为 85.1%。 180 层水喷嘴和 160 层水喷嘴成功,成功率为 89%。 2004 年, 使用普通挖泥船 262 次,使用 250 层喷雾器,成功使用 220 层,成功率为 88%。喷水有 240 层和 214 层。成功率为 89.2%。从中可以看出,具有普通和磁性双重功能的挖泥船 的捕捞成功率基本相同。磁力双作用挖泥船的成功率低于普 通挖泥船。主要是鱼嘴,易于堵塞和隔墙与仪器之间,仪器 不能漂浮落入井中。磁力双动式挖泥船可用于疏浚和双动疏 浚。单层喷嘴疏浚仅需 30 分钟,而传统的单爪挖泥机仅需60 分钟。磁力双作用挖泥船可将喷嘴缩短 30 分钟。我们还 采用磁力双功能铲单爪,在三层独立的水井中,比较磁性打 捞喷嘴的结果“双动投票打捞喷头,三层仪器三次,需要 90 分钟,单爪票对于打捞三个独立的喷嘴,在仪器下六次, 需要 180 分钟,测试效率提高 50%。
    (2)恒流偏心配水塞的应用效果;恒流冲压塞的应用试 验是 8 孔 16 孔恒流偏心配水塞。试验表明,该过程基本上 实现了各层段横流的目的,特别是高覆岩压力,高注水条件, 大井水量,比限制层更好的应用效果,以及恒流偏心水分布。 插头也解决了异常压力测试。测试问题使压力突然变化,井 流量变化很大,但瞬间恢复恒定电流,确保整个井水不变, 降低劳动强度。在普通喷嘴井中,压力突然变化,流量变化 很大,因此需要重新测试,这增加了测试工作量。 
    (3)清洁度低的铅膜的应用效果;在测试过程中,异常 井使用低清洁度的铅模具。20 口井遭遇阻力,3 口井用洗涤 剂解决,节省了运行成本,防止了试验进度受到阻力的影响。 在过去,当遇到阻力井时,首先清电磁流量计然后清洗。然后在高 压下热洗。在将井放入井中进行测试之前,必须将井延迟数 天。使用清洁设备,测试效率提高了 15%。
    5 结 语 电磁流量计工作是影响石油开采的重要因素,如果处理的不 好,会对企业造成极大的经济损失,让开采效率下降,影响 我国的发展,影响我国人民的使用,所以必须要做好电磁流量计工作。

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